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橡膠葉輪泵滲漏原因分析及解決方案

橡膠葉輪泵滲漏原因分析及解決方案,送水橡膠葉輪泵旋轉(zhuǎn)橡膠葉輪泵滲水因素解析和治理 給水橡膠葉輪泵螺旋軸封工作示意圖導(dǎo)致回水量過(guò)大的因素有很多,經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析排除了五項(xiàng)非主要因素: 軸套與軸配合間隙過(guò)大及密封圈老化;抬軸偏差大。型水封槽進(jìn)水口與橡膠葉輪泵軸封出水口及U型管出口與凝結(jié)器喉部標(biāo)高不夠。壓蓋與回水管連接不當(dāng)及端蓋間隙過(guò)大;回水母管通徑太小及閥門芯損壞或開(kāi)度不夠。除此而得出下面三個(gè)主要方面的原因。軸套與襯套之間的間隙過(guò)大給水橡膠葉輪泵在運(yùn)行時(shí),因有螺桿橡膠葉輪泵反向壓力的作用,軸套與襯套之間的間隙過(guò)大,問(wèn)題不突出;而備用時(shí),由于軸套與螺旋襯套相對(duì)靜止,螺桿橡膠葉輪泵反向動(dòng)壓力不能有效的產(chǎn)生。此時(shí)軸封僅僅在軸套和襯套間隙進(jìn)行節(jié)流降壓工作。間隙決定它的回流量的多少。該種密封在原設(shè)計(jì)時(shí)主要考慮橡膠葉輪泵在運(yùn)行中軸封水短時(shí)間中斷和軸撓度大,怕軸封間隙太小時(shí)易碰磨,為此,在制作時(shí),間隙設(shè)計(jì)得比較大 ,因此產(chǎn)生的節(jié)流作用有限,相應(yīng)的回水量增大。
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運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),因軸套與襯套間的間隙太大水動(dòng)作用力減弱,產(chǎn)生振動(dòng),長(zhǎng)期運(yùn)行,導(dǎo)致軸套與襯套磨損,軸封間隙進(jìn)一步增大,由此惡性循環(huán),密封效果越來(lái)越差。經(jīng)查閱該橡膠葉輪泵改造原始資料表明:軸套外徑為120mm,襯套為120.50mm,其間隙為0.50mm.正如前面介紹,在橡膠葉輪泵改造后投運(yùn)時(shí)并無(wú)軸封水外泄現(xiàn)象,運(yùn)行及備用均正常,但是運(yùn)行一段時(shí)間后,軸封就出現(xiàn)了泄漏。其原因就是由軸套與襯套磨損后,間隙增大,軸封回水增加;原回水管不能及時(shí)排出多余的水,只能從軸封端蓋漏出。通過(guò)查找1996年大修記錄資料得知,軸套外徑為119.96mm,襯套內(nèi)徑為120.56mm,其間隙為0.60mm,比原設(shè)計(jì)間隙增大0. 10mm,而且軸套、襯套局部螺紋槽因磨損出現(xiàn)翻邊,且高低不平。
計(jì)算可得出:該種螺旋密封間隙a每增大,回水量增加約.軸封間隙比原來(lái)增,則回水量增加約,兩頭共增加造成外泄。鋁包鋼芯鋁絞線比鋼芯鋁絞線最突出的優(yōu)點(diǎn)是由于不存在電化學(xué)腐蝕具有較強(qiáng)的抗腐蝕能力。在空氣污穢地區(qū),一般的鋼芯鋁絞線其鋼芯既受化學(xué)腐蝕又受電化學(xué)腐蝕的影響,鋁包鋼芯鋁絞線的鋼芯,即使在污穢潮濕的環(huán)境里也不會(huì)發(fā)生電化學(xué)腐蝕現(xiàn)象。由于鋁包鋼芯鋁絞線的制造工藝復(fù)雜,生產(chǎn)成本較高,因此,一般產(chǎn)品的價(jià)格比同規(guī)格的鋼芯鋁絞線在等長(zhǎng)的基礎(chǔ)上要高10%左右,這樣會(huì)增加部分項(xiàng)目投資。
橡膠葉輪泵

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